Mi historia de bricolaje sobre la construcción de una máquina CNC
¡Saludos a todos los residentes de Geektimes! Hoy quiero contarles mi historia de la construcción de una fresadora de pórtico de portal clásica y económica.
Quiero comenzar con una historia que comenzó a fines de 2015. Después de reunirse con un amigo, me sugirió que hiciera una fresadora CNC para cortar madera contrachapada y plástico. Sin pensarlo dos veces, le dije que para recortar varias palabras, marcos y otras cosas, la máquina no se pagaría sola y no sería rentable, a lo que respondió "piensa en algo" ...Como el proyecto se basó en intereses, por supuesto, tomé para el Pero todo estaría bien, pero no había dinero para el proyecto propuesto, y tampoco tiempo libre. Luego, en función de las tareas asignadas a la máquina, se diseñó lo siguiente:Como resultado, se asignaron 20 tr a toda la máquina. El campo de trabajo es de 550x950 mm. Elegí la placa azul china en los controladores TB6560 en 4 ejes como control, el kit también incluye 4 motores, una fuente de alimentación, un disco de software y un cable para conectar a una PC, en ese momento me costó 14 copecks tr.Como se planeó hacer algo como un diseñador, y sin recurrir a trabajos de fresado, mandrinado y rectificado, toda la estructura estaba hecha de chapa de acero estructural de 8 mm de espesor cortada en una máquina láser CNC. Pero no podría prescindir de girar, ya que es necesario afilar los cojinetes, deslizar los casquillos, rectificar los extremos de los tornillos y nuestra subsidiaria ayudó en esto. Y en general, con respecto al trabajo del metal en Rusia, traté de expresar mis pensamientos en el blog para no inundar aquí.
Soporte de rodamientoComo resultado, el corte de todas las piezas a la máquina desde una lámina de metal salió en 1.5t.r., otras 2t.r. Lo di por girar, el resto lo gasté en sujetadores, rodamientos y otros momentos que no recordaba.Además, me gustaría mostrar algunos videos sobre el proceso de ensamblaje y el funcionamiento de la máquina, así como una foto de lo que intenté cortar.Y una cosa más: decidí usar un taladro ordinario como eje, debido a la baja velocidad de la máquina.
Intentamos quemarlo.
Según los resultados del montaje de configuración y verificación, podemos decir que la máquina resultó ser viable, pero bastante "líquida", pero esto ya estaba claro en el presupuesto establecido. Y realizó sus tareas perfectamente ... La máquina fue ensamblada a fines de febrero y pagó con un amigo hasta el verano, después de lo cual la vendió con éxito por 30 tr. Vendido por una razón: cansado, perdido interés y falta de voluntad para trabajar.Es posible que haya perdido algo y no lo describí, espero que el video contenga toda la información que falta aquí. En otro caso, deje comentarios. Source: https://habr.com/ru/post/es399227/
All Articles