Criando uma sonda climática independente e auto-suficiente



Este ano, participamos do campeonato de lançamento da sonda climática CanSat e estabelecemos uma meta ambiciosa: transformar a sonda em um UAV completo, mantendo-se dentro das regras da competição

Esta publicação inclui:


1) descrição do dispositivo
2) finalidade de sua criação
3) processo de montagem
4) testes de vôo
5) lançamento final

Descrição


O dispositivo é um quadrocóptero com dois modos: em passivo, assume a forma de um cilindro, que é colocado no corpo do foguete, nos raios ativos são abertos, os motores são iniciados, a principal missão começa, que consiste em coletar dados sobre o estado da superfície e atmosfera da Terra, vôo autônomo de acordo com definir pontos (com a capacidade de interceptar o controle do piloto) e retornar à base.


Estado dobrado

Características:


Tempo de vôo: 6-12 minutos
Faixa de vôo horizontal: 4 km
Faixa de vôo vertical: 2 km
Tempo de transição no modo ativo: 3 segundos
Peso: 600 g
Sensores instalados: barômetro, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, GPS, câmera infravermelha

O projeto foi criado participar da liga principal do campeonato CanSat, realizado pelo SINP MSU.

O que é o Kansat
, . («»), , .

— , 1-4 , , . .

, , . , , . .

3 :

— 0.5 , 350 , , , , ATmega 128, RXQ2 (433 ). 500.

— , . : 200, . 1 .

— (30 ) .


Minha equipe teve experiência em participar do campeonato: no ano passado estávamos na liga regular. Em vez de um designer pronto, decidiu-se criar o seu, preservando os principais componentes do conjunto básico, para que as regras não fossem realmente violadas, mas notificamos os organizadores. Conseguimos reduzir o tamanho da placa em três vezes devido ao uso de impressão em frente e verso, para que teoricamente pudéssemos participar do campeonato americano, mas devido à produção doméstica, a placa trabalhou com algumas interrupções, o que não nos permitiu lançar em um foguete.


Placa de circuito principal

Nossa missão adicional era fotografar a Terra na faixa de infravermelho com uma câmera de 16x4 pixels e a faixa visível com mais sobreposições. Como a prática demonstrou, o projeto foi inútil, de uma maneira ou de outra, uma vez que a sonda oscilava constantemente devido à queda de pára-quedas, havia uma falta de velocidade de abertura e velocidade de gravação, portanto todos os vídeos estavam embaçados.

exemplo de um vídeo

( 0:35)


. 2-


Mais detalhes sobre como todos nós quebramos
1) - , .
2) , - , . , .
3) 18 / .
4) , , .
, 4 , .

Também vale mencionar a equipe mais velha, que participou de um campeonato ainda mais cedo. No ano passado, eles participaram da liga principal. A principal característica é o uso de um impulsor em vez de um paraquedas, mas devido à indisponibilidade do código do programa e de uma placa improvisada, eles também não puderam executar.


sonda do impulsor

A história deles


, , . , GPS GSM .

. , .



, , .

Este ano foi decidido fundir a equipe. Como resultado, minha equipe decidiu desenvolver a idéia de uma descida controlada, ou seja, criar um quadrocóptero que caberia em um foguete.

Processo de criação



protótipo

O primeiro protótipo que fizemos uma semana antes da sessão de inverno para convencer o júri da realidade deste projeto. A estrutura era feita de alumínio, vigas também. Como controlador de vôo, usei o MultiWii, para que esse protótipo só pudesse revelar os raios sob o comando do operador e voar no modo manual.

vídeo de voo






O júri apreciou o projeto, ocupamos o primeiro lugar e agora poderíamos começar a montar. A propósito, logo antes da apresentação durante o voo de teste, nosso motor estava queimando, o trocamos por um sobressalente. Durante a apresentação, o motor voltou a queimar. Ambos estavam conectados ao mesmo controlador de velocidade, não o usamos mais.

Infelizmente, a fonte de financiamento desapareceu, parecia mais perto de passar no exame, aqui não pude participar. Como resultado, após a aprovação nos exames, solicitamos com urgência as peças necessárias por entrega expressa e, armados com tubos de carbono, fios Kevlar e epóxi, começamos a montar a estrutura e as vigas. Ao longo das duas semanas, a idéia de que não tínhamos tempo não me deixou, mas os bilhetes de trem foram comprados, não havia como voltar atrás.


debugar a versão final

Não precisávamos falar de sérios testes de vôo, tínhamos apenas um modelo em funcionamento; sua perda significava falha.

O primeiro lançamento foi dentro do prédio, foi bem-sucedido, o segundo lançamento na rua no modo manual foi bem-sucedido, o terceiro lançamento no modo de espera por GPS foi quase fatal. Devido a um magnetômetro ajustado incorretamente, a sonda deixou de obedecer aos comandos e voou em direção ao lago mais próximo, já que a parede do albergue o deteve. Perdemos 2 vigas e 2 hélices, o quadro sobreviveu. Como tínhamos vigas sobressalentes, o desempenho foi restaurado em algumas horas. Após uma longa instalação do magnetômetro, houve outra tentativa - o lançamento foi bem-sucedido.

Restava verificar o retorno à base. Esse dia estava logo na minha formatura, mas não havia nada a fazer, fomos para o campo, tentamos voltar para casa - com sucesso. Não havia limite para a alegria, no dia seguinte fomos a Moscou para lançamentos, mas o código para divulgação automática ainda não estava escrito, e parece que repetimos o erro do ano passado.


retorno do teste à base

, falarei mais sobre o sistema de divulgação automática.

Consiste em um servoconversor, corda, elásticos, placa de controle e fotodetector.



A sonda está imersa em um foguete, está escura lá, com a ajuda do fotodetector MK que corrige, o sistema entra no modo de espera. O foguete começa, a separação, o fluxo de luz aumenta, o servo libera a corda que retém os raios (seu estado normal é devido às bandas de borracha abertas), os raios se abrem, após 3 segundos a placa dá acesso ao microcontrolador de vôo de bordo aos controladores de velocidade, o voo para o primeiro ponto começa, Mais voo para casa.

O conselho de gerenciamento de divulgação também controla a câmera infravermelha. Depois de transferirmos o processamento de dados brutos do sensor para o computador, a frequência aumentou de 18 fps para 30 fps (os dados são gravados no microSD)

. Tivemos que trabalhar duro para controlar os motores: você não pode simplesmente desconectar a conexão entre o MK e os controladores de velocidade primeiro, e depois restaurar - eles não serão iniciados. Primeiro você precisa dar um sinal para inicializar e só então dar acesso ao MK do vôo. Portanto, eu tive que criar um esquema com a capacidade de acessar os reguladores do micron de vôo e do gerente.

Continuamos sem problemas para a fase final -

lançamentos


E parece que na noite anterior aos lançamentos, tudo está pronto, até testamos o vôo por pontos, ele realmente voa, mas ninguém pensou em fazer uma simulação completa. Como resultado, o barramento que nos levou ao campo de lançamento revelou que o código não estava funcionando corretamente; Convidei um amigo para comentar sobre o ciclo principal em que o trabalho de todos os sistemas adicionais começa a determinar a raiz do problema. Tentamos corrigir o erro durante todo o tempo restante antes do lançamento, pedimos aos organizadores que nos deixassem durar. Por fim, o problema foi resolvido, mas, como se viu, meu amigo, em vez de comentar o ciclo, definiu um retorno de "depuração", que ninguém se incomodou em remover.

O foguete, por acaso, não conseguia erguer a sonda pelo quilômetro declarado, apenas 500 metros no dia seguinte, por isso decidimos lançar o hexacóptero. Para simular a localização da sonda em um foguete, colocamos uma tampa no fotodetector, e sua outra extremidade estava ligada a um hexacóptero.

E assim o hexacóptero sobe com a nossa sonda oscilante, lentamente se transformando em um ponto indistinguível; a sonda foi lançada por FPV por quilômetro, mas, devido à baixa resolução, não estava claro se a divulgação ocorreu, alguém chegou a dizer que ela não se abriu e caiu com uma pedra (inicialmente ela teve que voar nos pontos indicados e depois voltar para começar, mas mesmo depois de 5 minutos de espera, ninguém o viu). É claro que ficamos chateados e fomos procurar seus restos mortais no campo, mas, observando os dados de telemetria mais recentes, percebemos que, embora a conexão com a sonda tenha acabado, as últimas coordenadas indicam um campo vizinho da pastinaga de vaca. Vamos ao longo das coordenadas; ao longo do caminho, outra equipe disse que ela o viu sentado nos arbustos; pesquisas começaram. Como se viu, é extremamente difícil encontrar uma pequena sonda na grama, mesmo sabendo suas coordenadas.

No final, decidi ligar os motores para plantar uma bateria supostamente descarregada, depois tive que limpar o voltímetro embutido. O plano funcionou, achamos sãos e salvos, mesmo as hélices não sofreram, graças aos raios alongados.



Os alegres foram para casa para processar os dados, ou melhor, sua ausência, graças ao retorno "debug".

É verdade que tivemos dados do controlador de vôo e os analisamos. Tem uma trajetória, um gráfico de alturas e erros de sistema.




seta azul - o momento de ligar os motores; seta verde - momento da inclusão do modo de voltar para

casa.Também recebemos um registro do hexacopter.



O resultado é que ele se separou com sucesso, soltou os raios, ligou os motores, conseguiu nivelar-se de uma posição invertida e voou para o ponto mais próximo.



Depois, houve uma perda de comunicação com a estação base, este é exatamente o momento que eu não levei em consideração. Nas configurações padrão, ele foi instruído a interromper o vôo por pontos e voar para casa, então ele parou de descer e se preparou para a base, mas lá estava, ligamos os motores muito rapidamente, antes que tivéssemos tempo para "aquecer" o GPS, para que ele não se lembrasse dessas coordenadas , Não registrei corretamente o ponto da casa (embora seja uma pergunta o motivo de ela estar em uma linha reta ao longo do caminho). Então ele fez um pouso suave no modo automático e desligou os motores.



Depois de tantos erros, não esperávamos ocupar o primeiro lugar, mas o júri parecia gostar da idéia. Então vencemos o quarto campeonato CanSat na Rússia.

PS


Eu nunca encontrei um único projeto de trabalho na descida controlada da sonda CanSat, talvez sejamos os primeiros, isso é até estranho, pois tudo era relativamente simples.

Referências:


Aqui você pode ler sobre o kansat do ano passado.Site
oficial, se você quiser participar,
o site do firmware que usamos para o vôo autônomo

Posfácio
?

- , , . , .

?

, , , .

?

300$ 500$, . , , , . , .

GPS ?

( ).

Source: https://habr.com/ru/post/pt385167/


All Articles