Como fazer um carro de corrida todo-o-terreno a partir de um quadriciclo infantil
Nada neste mundo dura para sempre, mas alguns produtos chineses simplesmente surpreendem com sua "durabilidade". Vou contar sobre minha experiência em modernizar o ATV infantil.O que temos: um ATV KL-789 infantil com pequenas avarias, um pouco de tempo livre e um desejo de enfiar um arduino sobrecarregado lá.O que queremos obter: algo que funcione por mais de um mês, de preferência com melhores características de corrida.O ATV possui dois motores coletores RS550 para 12V, com uma velocidade do eixo de 19300 rpm em marcha lenta, conectada às rodas traseiras com um diâmetro de ~ 30 cm através de caixas de velocidades com uma relação de transmissão de ~ 131. Matemática simples sugere que a velocidade máxima de um determinado veículo seja 19300/131/60 * 3,14 * 0,3 = 2,31 m / s ou 8,3 km / h. Na prática, viaja aproximadamente 7 km / h. Durante a seleção de novos componentes, lutei com o desejo de obter velocidade máxima e com o medo de que esse veículo fosse perigoso demais para as crianças. Portanto, foi decidido que ele deveria ir 1,5-2 vezes mais rápido. Além dos motores, fiquei decepcionado:- Bateria Gel 12V 10Ah, perdendo a maior parte da capacidade em alta corrente de descarga
- Sistema de gestão. A primeira velocidade é o pedal, os motores são conectados em série. A segunda velocidade é a alavanca no volante, os motores são conectados em paralelo. O freio é automático quando o pedal é solto, os enrolamentos do motor se fecham. Esse circuito leva a um início muito abrupto, completa falta de rolamento livre, o mesmo freio abrupto, tudo isso leva a altas cargas de corrente (o botão do pedal derreteu durante o mês de operação) e cargas mecânicas nas caixas de engrenagens e nas rodas, sem mencionar o banal e o conforto dirigir
- Fios de energia Seção 0.75-1 sq. mm, que com correntes nominais de 20A são aquecidas a uma temperatura significativa
I.e. Eu não gostei absolutamente de toda a eletricidade. Após um pouco de reflexão, decidiu-se usar:- 11.1V () 240 (, , )
- 36000 rpm 11.1V, ~40000 rpm
- 120 ( )
- - , ,
- 100
- Bluetooth ,
- / , ,
- ,
- FET , 4 ,
- Teensy 2.0,
- -
- - , , , ,
Além disso, para reduzir o ruído das rodas de plástico e melhorar o conforto de condução, foram comprados 4 pneus de 12,5 "para carrinhos de bebê, após os quais foram submetidos a um pequeno refinamento com uma faca de escritório e, em seguida, foram puxados nas rodas do ATV e presos com parafusos auto-atarraxantes:
quando tudo chegava, eu estava montei um protótipo nos meus joelhos, verificou-se que os motores, mesmo sem carga, aquecem até 70 graus em 3-5 minutos de operação, tive que comprar dois coolers para eles, e os reguladores, pelo contrário, não esquentam mesmo com os ventiladores desligados (olhando para o futuro, eles também não esquentam em um ATV sob carga). Porque Como temos dois motores de dois lados diferentes, foi necessário resolver outro problema - os motores de toque giram apenas em uma direção. Inicialmente, planejava-se desmontar um motor e girar o sensor nele 180 graus ... mas a realidade mostrou que isso não pode ser feito com pouco sangue. Além disso, durante os experimentos com o sensor e os tempos, um dos reguladores se queimou parcialmente; como resultado, recusei o sensor e os conectei como BCs regulares. O sensor em si consiste em três sensores Hall que rastreiam a posição do rotor e um sensor de temperatura. Foi decidido não deixar toda essa economia, mas conectá-lo ao MK e usá-lo como um sensor de temperatura do motor, um sensor de velocidade do motor e, posteriormente,conhecendo a relação de transmissão - e como um sensor de velocidade.A biblioteca pwmservo era um pouco intrigante, foi projetada para controlar servos (no meu caso, reguladores) por meio de um PWM de hardware, com uma precisão de 1 grau, apenas 180 estados, e a direção "para frente" é apenas metade da faixa, ou seja, 90 estados. Pareceu-me que isso não basta, eu tive que editar a biblioteca em detrimento do arduin de plataforma cruzada (resultou apenas para controladores com 16 MHz), o resultado foram 1000 estados em cada direção (a unidade tem 0,5 μs de duração PWM, PWM de 1 a 2 ms).Depois que o trabalho "no joelho" foi mais ou menos depurado, toda essa economia foi instalada em uma moto-quatro:Porque a potência acabou por ser superior a 500 W, era necessário limitar a taxa de aumento do gás; se você aumentar o gás bruscamente para o máximo, a potência aumentará suavemente e atingirá seu máximo em cerca de 3 segundos. Estou certo de que, sem isso, ocorreria um efeito de substituição instantânea.Em geral, aqui está uma gravação de vídeo por telemetria na tela do telefone, tudo é visível lá, apenas devido ao sensor de velocidade levemente dobrado no motor esquerdo (coluna verde esquerda), os dados de velocidade são subestimados, a velocidade máxima alcançada com baterias novas é de 18 km / h.Os valores das colunas: azul - temperatura do motor em graus, verde - rotação do motor em rpm, laranja - potência fornecida aos motores em números convencionais de 0 a 1000, posição do manípulo a gás cinza.E aqui está como vai:Eu não me arrastei ... está parado, mas eu dirigi no próprio ATV e, a julgar pela telemetria, ele absolutamente não se importa com quem está no topoNo primeiro vídeo no início, uma crise é ouvida. Na primeira noite, as caixas de velocidades estavam completamente fora de serviço. O problema acabou sendo que as caixas de engrenagens consistiam em engrenagens de nylon girando em um eixo de aço de 9 mm sem rolamentos, então a força de atrito das engrenagens era tão grande que o meio de uma caixa de engrenagens simplesmente derreteu e o alinhamento foi perdido. Em outra engrenagem, a engrenagem foi soldada no eixo, e o eixo começou a girar no corpo e a derreter, como resultado do qual a engrenagem também perdeu o alinhamento.Para resolver esse problema, precisávamos de:Os eixos eram novos de 5 mm, então eu tive que imprimir em buchas de impressora 3D com um diâmetro externo de 9 mm (como os eixos antigos) e os 5 mm internos, para poder instalar os novos eixos na caixa de engrenagens antiga, com orifícios de 11 mm com 5 mm de profundidade ambos os lados (assentos de rolamento). As engrenagens agora estão montadas em rolamentos e também abundantemente lubrificadas com litol, e por mais de seis meses tudo está funcionando perfeitamente em qualquer condição:Mas não paro por aí, o próximo passo são as marchas personalizadas da caixa de câmbio, a fim de aumentar a velocidade para 25-30 km / h.
As crianças aprendem muito rapidamente e já lidam perfeitamente com a curva de 90 graus com um pouco de frenagem e, depois, com o gás agudo na saída da curva.Um esboço, uma biblioteca pwmservo modificada, pode ser baixada aqui , tudo isso em forma de rascunho, há muito código inacabado e de depuração no código, pelo qual peço desculpas antecipadamente.Source: https://habr.com/ru/post/pt396209/
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